动叶可调双级轴流风机的现场动平衡

反向分量:4.3μm /113°

同向分量明显偏大,反向分量基本没有,决定两端同时加重,各试加125g/180°。 试加重后开机,振动幅值见表2。

试加重后振动通频幅值最高值仅26μm,符合运行要求,因开机需要,不再进行调整。 3.2 引风机1A 动平衡

引风机1A 为两端支撑的离心式风机,风机转向、键相和各轴振测点布置见图2,振动传感器呈斜向上45°布置,键相垂直向下布置。该风机为节能分高低速运行,机组调停结束后启动,振动一直处于较高状态,高速运行时风机内侧水平轴振测点振动幅值达150μm,瓦振达246μm,严重影响机组的安全运行,决定对该引风机进行处理。通过在线振动测量系统测量高速运行时风机轴振,振动数据见表3。

观察历史数据,振动幅值随转速上升而上升,定转速下幅值相位稳定,振动成分为工频,判断该风机振动是由不平衡质量引起。引风机1A 非马达侧为独立基础,基础较小,刚度小;马达侧和驱动电机共用一个基础,基础刚度高。而马达侧水平振动幅值高于非马达侧,判断不平衡质量应靠近马达侧,决定单平面试加重,加重平面为靠近马达侧的轮毂处。9:30 机组减负荷至300MW,隔离引风机1A进行动平衡试加重。根据以往经验,试加重640g/285°,12:20 加重完毕,启动引风机1A,测量高速运行时轴振数据,见表4。

试加重后,风机经1h 高速稳定运行后,振幅最大值78μm,符合运行需要,因电网负荷紧张,加重量不再调整,恢复安措,机组升负荷。动平衡前后,离线数采仪跟踪测量了瓦振,具体数据见表5。

由上述数据可知,动平衡后引风机1A 轴振和瓦振都有明显下降,特别是非马达端振动也大幅下降,说明不平衡量位置接近马达端的判断正确,动平衡一次性加重成功。 5 结论

动平衡基础理论为振型平衡法和影响系数法,结合这两种方法衍生出的谐分量-影响系数法,风机动平衡主要采用影响系数法和谐分量影响系数法。

火电厂风机种类多,结构各不相同,同样风机的运行状况也存在差异,表现出的振动特性各异,选择适当的动平衡方法可以有效减少加重次数。 参考文献

[1] 朱宏, 汪岚. 浅析风机常见振动故障的特征及诊断标准[J].风机技术, 2003(3): 54-55. [2] 陆颂元. 汽轮发电机组振动[M]. 北京: 中国电力出版社,2000.

[3] 杨绍宇. 脱硫增压风机振动故障分析与处理[J]. 风机技术,2010(2): 73-75. 转载:《风机技术》2012 NO.01

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