20起典型汽轮机事故原因分析

1、运行中的汽轮机交、直流润滑油泵及其低油压自启动装置,必须经常处于良好状态。没有自启动装置或自启动装置不完善的机组,不允许启动,运行中的机组必须立即安排处理。

2、运行中汽轮机的交、直流润滑油泵,其低油压联锁启动开关必须在投入位置,不得随意退出。

3、运行中交、直流润滑油泵及其低油压自启动装置应每周试验一次。每次正常停机前要进行试验,停机后,在主汽门关闭工况下,也要进行试验,以便检查自启动功能是否正常。

4、停机时应设专人监视润滑油压和轴瓦温度、随转速下降及时投入交、直流润滑油泵。运行人员还必须熟悉交流或直流润滑油泵工作失常情况的紧急处理方法。

二十 高加联成阀检修烫伤事故

长广煤矿发电厂3号机1号高加联成阀(图1)泄漏检修。当时A给水泵运行,高加汽侧及水侧已隔离24h,汽、水侧压力表指示均为零。当阀盖与阀体联接螺丝拆除时,法兰面有汽冒出,5min后有大量的汽水混合物从联成阀冲出,由于检修人员躲闪不及造成2人被烫伤的重大事故。 1 事故原因

1.1 现场检查发现给水并未经高加进口电动阀漏入高加联成阀,而高加联成旁路却有水流入高加联成阀,并间歇性有汽水从联成阀冲出。可以判断有两路阀门存在泄漏现象:一路是1号高加进汽电动门少量漏汽进入高加气侧;另一路因高加出口电动阀及高加出口总阀隔离不严,少量给水经联成旁路进入联成阀。 1.2 检修前1号、2号高加汽侧已泄压,但1号高加进汽电动门的漏汽使高加内部汽、水侧处于无水高温状态。此时高加水侧也已泄压,高加进口联成阀处于关闭状态,少量倒回的水大部分积聚在高加进口联成阀,水无法进入高加内部。

当检修人员解体高加进口联成阀阀盖和阀盖盘根后,原处于关闭的高加进口联成阀变成关闭不严,少量水进入1号高加后立即汽化,若进一步进水则产生压力,只要有大于0.01MPa的压力就可将进口联成阀阀盖冲出。进口联成阀阀盖冲出后,此时1号高加从进口联成阀进一部分水,则有一部分汽、水混合物冲出。 2 事故经验教训

2.1 高温状态下检修加热器必须确保隔离严密。

2.2 当加热器处于无水高温状态时不能轻信压力表指示为零态。 2.3 高温法兰拆卸时若有汽水冒出应立即停止检修,检查隔离措施是否完善。

2.4 检修人员拆卸高温状态的法兰时,应留有最后对角2个螺丝,松脱时人应避免与法兰正对。

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