个仓,其它产品没有仓位,往往
某品种库满,需装车的品种不足,加班生产,成本费用
精煤5#、6# 挤占 外运,
,给管理上带来 不便,经常因车等煤坐失外运良机。
装。,事故率高,
与中煤装共用
长,
车,装车
精煤仓下gz—8q型给煤机和dt1000—50/650
型推拉杆运行不装车。
着蓬仓贴壁精煤脱水系统不
5匹配。
及生产的连续。跳汰精煤,
括浮精和
蓬仓贴壁,
套。原煤性质与原设计出入,矸石含量
装车系统,多品种配,精煤6个仓 同1#--4#仓同用,同线装车,是两点装原煤仓
浮精水分也 ,无法 放煤, 到入
、配套环节能力不洗原煤的均匀给入用户7%的要求, 生产中 ,洗精煤水分高,包装车。 矸,设
石线运输能力不配 计矸石小时排矸量76吨,而约有80---120
吨的矸石落地,体设备
,统
最佳效能,储装运系统改造。
排矸量达120---160吨,矸石仓容仅有140吨,每班生产
小时排矸能力不足、小时入洗能力一直
生产
,使洗煤厂整
到小时配煤量。
达产,进而 的问题与不足,为生产及外运的需求,有必要对储装运系
二、改造方案 1、改造原则 a、
生产
和精煤产率, 生产。
。最大效益。 b、投资省,见效快,不
c、简单、灵活,设备选型先进、
d、改造
分期分步实施,
2、改造 方案 ⑴、增建101回煤系统和10#煤储煤场
。
在原113煤场南侧平整煤场2500平方,可原煤储量1万吨;并增建一条60米长的回
煤暗道,两个受煤坑,安装1米的皮带运输机一部,k3给煤机2台及给通风排水设施,该系统与原煤201、202系统联接,
2米处,增设临时卸煤点。以生产,
了回煤能力;在原煤202皮带中部,走廊中间支承点高硫煤仓库满时高硫煤落地,不
井下高硫煤的 在高硫煤不多时也可储存其它外调煤,
自动配煤系统
了外调煤的储存量。 ⑵、原煤仓下 原煤仓下选用新型的给煤设备及自动化的配煤系统。将原煤仓下12台gz-7q型给煤机和dt1000-50/650型推拉杆更换为先进的xzg7型变频调速给煤机和dt2000-50/750型推拉杆,并
推拉杆的限位自停控制系统;安装由可编程序控制器(plc)、图形工作站(上
位机)、煤量调节设备(变频器)、电子皮带秤、超声波料位计五部分组成的自动配煤控制系统,
以精确的配煤比例配煤入洗。
⑶、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造
将精煤仓下两部装车皮带向中心平移1.1米,向南延长41米,贯通到5#、6#仓,使6个精煤仓可一线装车;并拆除仓下运行不推拉杆,更换为新型的、运行
的原24台gz-8q型给煤机和dt1000-50/650型
的xzg8型变频调速给煤机和dt2000-50/750型推拉杆。
⑷、原煤仓增设破拱系统
在原煤仓外排矸车间西南12米处增建一面积36m2高5m的压风机房,安装一台5l-40/8型压风机,并在原煤仓内增设高压风管、电磁阀及控制阀门,阀间断控制,
高压风破拱。
压风机产生高压风、电磙
⑸、产品脱水系统改造
在主厂房水洗车间四层安装一台zkx2460型振动筛,改造前后溜槽及筛下水管,用于跳汰精煤的脱水;在主厂房浮选车间三层安装一台zyk-110型真空泵,与原有真空泵串通,两台真空泵对一台过滤机或三台真空泵对两台过滤机,
配气率,以降低浮精水分。
⑹、矸石运输能力改造
将矸石皮带提速并增设落地返回设施,将581皮带电机由y180-4 22kw改为y200-4 30kw;减速器由zq65 i=31.5改zq65 i=23.34;皮带速度由1.6m/s
到2.5m/s,
运输能力可到148.4t/h。在581矸石皮带走廊中部落地设施,并在落地口附
近增设返回设施:灌筑混凝土基础,制作了高16米、底宽40米的支架,安装一部t4080斗提机,
机头溜槽及配套电控部分,
在矸石能力不足时,矸石落地,停车
后返回外排。三、改造投资
估算整个改造投资 **万元。
设备*万元,工程 *万元,安装*万元。
:
1、增建101回煤系统和10#煤储煤场,投资119.5万元。设备27.5万元,工程72万元,安装20万元。2、原煤仓下27.3万元。
3、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造,投资234万元。
设备101.9万元,安装132.1
自动配煤系统,投资147.2万元。设备108.9 万元,工程11万元,安装
万元。
4、原煤仓增设破拱系统,投资 *万元。设备* 万元,工程 *万元,安装 *万元。5、产品脱水系统改造,投资* 万元。设备 **万元,工程 *万元,安装* 万元。6、矸石运输能力改造,投资 *万元。四、 环境设施
改造
设备*万元,工程 *万元,安装 *万元。
洗煤厂电力资源充足,有原煤配电室、高压配电室和两个低压配电室,完全可以增容的需求;外调煤源充足,年调入煤量有毗邻,可五、预期
现有煤场资源,符合环境要求。与投资回收期
原煤贮存和回仓能