3号机组大修(A修)后整组启动试验方案要点

贵州大方发电有限公司2013年3号机组修后整组启动试验方案

大连锁试验合格后,将辅机开关由试验位置送至工作位置;锅11 炉启动风机进行炉膛吹扫。 满足点火条件,得到中调允许,锅炉点火,投入空预器连续吹 12 灰。 锅炉升温、升压,汽机达到条件后应尽早投入高缸预暖及高压主汽调节阀预暖,预暖蒸汽参数:压力0.4~0.8MPa、温度 13 200~250℃、过热度大于50℃;高压内缸内上壁温度150 ℃ 稳定60min,可停止高缸预暖。 锅炉过热器出口压力达0.1MPa,停运炉底加热,关闭各空气 14 门。汽轮机启动真空泵抽真空,并将高低旁开出5%进行暖管。 主蒸汽压力0.2MPa,主汽温150℃,汽机暖夹层加热系统, 15 并根据锅炉过、再热器温度情况适时开启高、低旁路。 主汽压力0.3~0.5MPa时,进行水位计冲洗,热控人员冲洗 16 压力表管,当汽压达0.8MPa时,可将连扩入系。 锅炉根据水位情况,适时投运给水泵进水,同时关闭省煤器再 17 循环门,当停止进水后,打开省煤器再循环门。 锅炉二次风温达到170℃,进行磨煤机暖磨工作,启动磨煤机 18 润滑油泵打油循环,将2号炉各煤仓煤位加至正常运行煤位。 锅炉过热器出口参数达到汽机冲转参数,汽轮机挂闸冲转,当 19 转速大于盘车转速时,检查确认盘车装置应自动脱开,冲转后投入汽缸夹层加热。 16

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汽轮机转速升至500r/min,检查无异常,进行手动停机按钮20 打闸试验。按下手动停机按钮,汽轮机打闸。对汽轮机全面检查无异常,汽轮机重新挂闸冲转至500r/min。 汽轮机转速升至500r/min稳定后,测量发电机转子交流阻抗。 21 检查开启高排逆止门;开启各抽汽电动门、逆止门,高、低加随机滑投,疏水走直疏。 检查确认机组无异常后升速至1200r/min中速暖机30min,停顶轴油泵,检查无异常后升速至2000r/min中速暖机,暖机合 22 格后(高压内缸内上壁温度升至250℃以上,中压排汽口处下 壁温度大于130℃视为暖机结束),转速升至3000r/min。 当转速分别在500、1000、1500、2000、2500、3000r/min下进行交流阻抗各点试验,配合升速过程如在转速不稳定时, 23 可在以上转速附近速测并同时派人读取该点转速。其中额定转 速下交流阻抗的测取一定要在机组转速在3000r/min时试验。 在汽轮机冲转、发电机并网的全过程中,锅炉要根据需要适当 24 增加燃料量,稳定参数。冲转后,逐渐关闭高、低压旁路,关闭再热器进出口集箱疏水。 汽轮机转速3000r/min,稳定转速,达到试验条件后,做汽轮 25 机喷油试验、高压遮断试验、电超速及机械超速试验并记录试验结果。 汽轮机喷油试验、高压遮断试验合格后。按发电机变压器组空 26 载试验措施调整检查结束,开始做发电机变压器组空载试验。 17

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空载试验合格后,将500kV第四串5043开关恢复冷备用,将27 发电机过压保护定值恢复(1.3Un),时间0.5s , 将500kV II母恢复正常运行方式。 按发电机在空载时励磁调节器试验措施调整检查结束,做发电机在空载时励磁调节器试验。励磁系统调节器完成它励试验 28 后,将励磁变6kV临时电缆拆除,恢复励磁变自并励接线,投 入发变组励磁变差动保护压板,做调节器自并励条件下试验。 发电机在空载时励磁调节器试验合格后,按发电机假同期并列(计划用5043假并列)措施调整检查结束后,做发电机假同期并列试验。试验结束后拉开5043开关,热工恢复电气至 29 DEH的并网信号,拆除微机录波器,恢复相关二次接线。并申请中调将3号发变组转为热备用状态,保护的投入按规程和 试验措施的规定执行。 发电机假同期并列试验合格后。汽轮机逐渐关小高、低压旁路,锅炉继续提升压力50%额定压力以上。达到主汽阀、调节汽 30 阀严密性试验允许条件后,做主汽阀、调节汽阀严密性试验, 试验结束,恢复至正常状态。 按发电机并列试验措施调整操作后,申请中调将3号发电机用 31 ASS同期装置将3号机组经5043开关并入系统。 发电机并网后,锅炉逐渐滑升主汽压力至5~6MPa,主汽温 32 度350~400℃。电气做并网后电气专业励磁调节器特性试验。检查机组并列正常后投入发变组故障保护。 18

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在发电机在不同负荷(空载、150MW、300MW)下,退出发33 电机转子接地保护(每次测量完毕后立即恢复),测量发电机轴电压。 机组接带初负荷(5MW)后,投入“功率反馈回路”运行,投入 34 发变组故障保护。 负荷升到30MW左右,化学进行炉水取样化验,锅炉根据情 35 况将空预器吹灰汽源切为主汽源;汽机检查主蒸汽管、中压调门前疏水关闭,高压缸本体疏水关闭。 负荷升到60MW左右时,手动做6kV厂用电源切换试验。汽机检查再热热段疏水关闭,再热冷段、中压缸本体疏水关闭, 36 检查四抽压力在0.15MPa,关闭辅汽至除氧器调整门、电动 门。开启除氧器进汽电动门,除氧器滑压运行。 负荷75MW左右连续运行4小时后,检查汽轮机及控制系统各项要求完全合格,申请中调逐渐减负荷到零,将发电机解列, 37 汽轮机维持转速3000r/min运行,蒸汽参数通过锅炉调整燃烧和汽轮机调整旁路尽量维持稳定。达到汽轮机超速保护试验条 件后,汽轮机做超速保护试验。 汽轮机超速保护试验结束后,申请中调重新将3号发电机用ASS同期装置将3号机组经5043开关并入系统,并网后申请 38 中调将5042开关合环运行后,检查3号机变安稳装置运行参 数确认其正常。 19

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