永大电梯故障代码

TCD 故障等级 内 容 HOLD 36 C1 SDC操作模式错误 ----

检出目的 轿顶之升、降按钮卡住时,进入轿顶检修模式,层门一旦关上后,会自动慢速走行

,对人员有危险性,因此平常若侦测到升、降按钮有卡住时,于开门后不可再起动。

检出条件 于XONORL ON时,若侦测到XONU或XOND为HI超过3秒,运转中则减速停层

开门后停止运转,停止中则不可再起动。

检出本TCD后,若XONU或XOND皆为LO,则可自动恢复正常。 复归方式 故障排除后,可自动恢复运转。 调查项目:

1.有无人为误操作确认。

2.轿顶之升、降按钮有无卡住,配线有无短路确认。 3.XONU或XOND入力Buffer是否ON故障确认。 XONU ($C50E)、XOND($C50F) Data值观测。 ※XONU ($C50E)、XOND($C50F)皆操作 MODE 22 观察。

TCD 故障等级 内 容 HOLD 37 A2 逆转检出 ○

检出目的 逆转检出时,有时并非单纯之马达逆向运转,以下状况皆有可能发生: (a)马达之电源相位接错。(b)Rotary encoder二信号线接反。

(c)马达设定参数不正确。(d)IPM(IGBT)烧损或Rotary encoder损坏。 检出条件 1.回授运转方向与速度指令方向相反,且回授速度超过8 m/min 以上,持续150 ms 后,检出异常。

2.回授运转方向与速度指令方向相反,持续5秒时检出异常。(ΦA,ΦB接反,而低速运行速度未超过8米时,仍可检出TCD37)

复归方式 故障排除后,操作MODE 2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。 调查项目: 1.试车现场有逆转检出的Check:

(1)感应Motor;依M/C吊挂方式,确定为ψA、ψB 配线对调或U,W二相配线对调。 (2)PM Motor;对照下图之RE及马达配线方式(若马达配线需对调时,限定U,V对调)。 2.保养中现场有逆转检出的Check:

(1)观测Sheave上的钢索;确认起动补偿时,轿厢有无严重反转现象,及运转方向是否正确。 (2)主回路IGBT、BDCC有无异常Check,有损坏时更换。 (3)第(1),(2)项正常时,更换MPUGB PCB。

3.如发现MPUGB PCB更换无效时,更换Rotary encoder。

PM Motor主机为左挂 PM Motor主机为右挂

TCD 故障等级 内 容 HOLD 38 A2 DSP当机检出 ----

检出目的 Noise干扰等原因,导致DSP(TMS320F240)当机,经由从Micon判断,故障检出,电梯禁止运转。

检出条件 当不明原因使DSP当机时,从Micon侦测后通知主,从Micon,主Micon立即禁止电梯运行,从 Micon于2秒后再次侦测DSP是否正常运作,若DSP已恢复正常,且当机次数未达8次,则电梯再次正常运转。

复归方式 故障排除后,可自动恢复运转。

调查项目: 1.DSP Check Sum LED的点灯状态确认 LED点灯→DSP正常、LED消灯→DSP故障。

2.主电源切ON-OFF,DSP Check Sum LED的点灯动作状态再确认 若DSP仍然无法正常点灯,则更换MPUGB PCB。

TCD 故障等级 内 容 HOLD 39 A1 RLAR不断开故障 ○ E RLAR不闭合故障 ----

检出目的 RLAR Relay应OFF而未OFF时,表示RLAR Relay ON故障(Door Sw被短路,有

安全疑虑),电梯应立即紧急停止,防止制御系统的信赖性低下。

RLAR Relay应ON而未ON时,表示RLAR Relay OFF故障,仅不执行再平层及预开门功能,让电梯能正常运行。

(RLU或RLD POSI OFF故障之下,因硬件架构会检出RLAR不闭合故障)

检出条件 透过MYRLAR出力Buffer来控制RLAR Relay Turn ON/OFF时,并侦测MXRLAR

及SXRLAR入力Buffer信号,来判定RLAR Relay是否正常动作。也就是当: (1)MYRLAR出力Buffer ON,而MXRLAR及SXRLAR入力Buffer未在200 ms内 ON,则检出异常。

(2)MYRLAR出力Buffer OFF,而MXRLAR及SXRLAR入力Buffer未在200 ms内 OFF,则检出异常。

复归方式 仅RLAR不断开故障,操作MODE 2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。 调查项目:

1.RLU或RLD POSI有无OFF故障Check: 参照TCD 81之调查项目。 2.入力Buffer有无ON故障或OFF故障Check: 主MXRLAR ($CA07)、从S XRLAR ($CD27)其Data是否随着RLAR Relay之ON-OFF同步动 作。 ※RLAR Relay只有在预开门(Running Open)及再平层(Micro Leveling)阶段才ON。 ※MXRLAR ($CA07)、SXRLAR ($CD27)皆操作 MODE 22 观察。 3. RLAR Relay的LED Check:

(1)RLAR Relay ON 时,RLAR LED亮。 (2)RLAR Relay OFF 时,RLAR LED灭。 4.RLAR Relay状态Check:

(1)RLAR Relay卡住,接点曲折、熔着,配线短路等确认。 (2)RLAR Relay线圈断路,接点接触不良,配线断路等确认。

5.MPUGB PCB与FIOR PCB之间排线;MUD及FOD Connect有无接触不良Check。 6.FIOGB PCB更换

第1项或第2项有状况,而第4项良好时,表示FIOGB出力Buffer不良,更换FIOGB PCB。 7.MPUGB PCB更换

更换FIOGB PCB后,仍有异常发生,表示MPUGB PCB不良,更换MPUGB PCB。

TCD 故障等级 内 容 HOLD

40 A2 ROTARY ENCODER故障 (曳引机不转) ○

检出目的 当电梯走行指令下达后,Rotary encoder因旋转而产生Pulse,而 Pulse之数目代表

着走行之距离及速度,当Rotary encoder损坏而无法产生Pulse时,则检知故障。

检出条件 起动中检出;走行指令ON,1.5秒后Rotary encoder之输出Pulse数,为零检出。

走行中检出;走行2秒以上,下达超过15米的速度指令后,Rotary encoder的Pulse 入力仍为零。

复归方式 故障排除后,操作MODE 2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。 调查项目:

1.Rotary encoder的配线Check:

MPUGB PCB上的5VRE端子台;配线有无接触不良或脱落Check。 2.P15V电压Check:

MPUGB PCB上的MUF Connect;Pin1与 Pin2间之电压为+15V。 3.Rotary encoder的本体不良更换。 4.激活时曳引机不转之Check。

5.以上各项正常,更换MPUGB PCB。

PM Motor主机为左挂 PM Motor主机为右挂

TCD 故障等级 内 容 HOLD 41 A2 低速OVER SPEED ----

检出目的 马达向量控制『速度回授』使得电梯之实际运行速度,会依从Micon之速度指令走

行,而慢速运行之速度应不大于30 m/min,如果检出大于30 m/min速度时,Micon 会下紧急停止指令,以防意外发生。

ALP运转时,则采取不超出ALP运转额定速度?50%。

检出条件 1.轿顶或轿内检修运行、ANN慢速运行、救出运输、阶高测定、端阶补正之低速运行

,从Micon会检查速度回授值,万一电梯的实际运行速度超过30 m/min时,连续 150ms后,从Micon检出异常。

2.ALP运行速度异常,超过额定速度的?50%,且持续约3秒以上。 即ALP运行速度不可大于7m/min、不可小于2m/min) 复归方式 故障排除后,可自动恢复运转。 调查项目:

1.实际速度测定:

(1)MODE 27 SET读出速度。 (2)用速度表测量检修运行速度。

(3)第1,2项速度值在30 m/min内,但依然故障检出时,表示速度检出回路不良。 (4)第1,2项之速度值大于30 m/min时,速度制御回路不良。 重新Down Load从Micon之DSP仕样值,再进行确认。 2.低速起动时反转、飞出现象调查: 负荷检出、起动补偿量的调整值确认。 3.观察ALP运行速度: MODE 27 SET读出速度。

4.Rotary encoder的本体不良更换。

TCD 故障等级 内 容 HOLD 42 A1 SFCR不闭合故障 ----

检出目的 SFCR Relay应ON而未ON时,表示SFCR Relay OFF故障,电梯应立即紧急停止,

防止制御系统的信赖性低下。

检出条件 无人叫车三分钟后,主Micon透过MYSFCR出力Buffer控制SFCR Relay OFF-ON

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