15MW汽轮机运行规程

3.1.1.油系统过压阀动作; 3.1.2.注油器工作失常或滤网堵塞; 3.1.3.辅助油泵逆止门不严; 3.1.4.滤油器滤网堵塞; 3.1.5.主油泵故障。 3.2.处理:

3.2.1.启动辅助油泵,维持正常油压;

3.2.2.检查辅助油泵逆止门是否严密,过压阀是否动作; 3.2.3.检查滤油器滤网是否清洁,若较脏应切换并清洗滤网; 3.2.4.倾听主油泵声音,若主油泵异常应故障停机处理。 4.主油箱油位下降,润滑油压不变。 4.1.原因: 4.1.1.回油管破裂; 4.1.2.油位计失灵;

4.1.3.油箱放水门及排污门不严或误开; 4.1.4.事故放油门不严或误开; 4.1.5.冷油器轻微泄漏。 4.2.处理:

4.2.1.检查油箱油位计是否灵活,与玻璃管油位计核对指示是否正确;

4.2.2.检查回油管道法兰、事故放油门、油箱放水门及排污门是否漏油;

4.2.3.如漏油处接近高温管道,应设法采取措施防止起火; 4.2.4.设法消除漏油,向油箱中补充新油,当油位继续下降至极限时,应紧急故障停机;

4.2.5.若冷水塔表面有油花,可判断为冷油器泄漏,应切换至备用冷油器运行,并将此冷油器隔离。

5.主油箱油位升高,润滑油压不变。 5.1.原因:

5.1.1.冷油器水侧压力高于油侧压力,而铜管泄漏,造成油中进水; 5.1.2.汽封漏汽量较大,油中含水较多; 5.1.3.排烟风机故障,油箱负压破坏; 5.1.4.润滑油温异常升高。 5.2.处理:

5.2.1.联系化验室化验油质,判断油中是否含水; 5.2.2.开启油箱放水门,放出存水;

5.2.3.检查冷油器是否漏水,水压是否大于油压; 5.2.4.机组负荷变化时应及时调整汽封;

5.2.5.若排烟风机故障,及时联系电气及检修处理。 6.辅助油泵工作失常的处理。 6.1.机组启动时高压油泵故障的处理:

6.1.1.汽轮机转速在2000r/min以上时,应立即启动交流润滑油泵,若交流润滑油泵亦故障,再启动直流润滑油泵,并迅速增加汽轮机转速,使主油泵正常工作为止,迅速抢修故障油泵;

6.1.2.汽轮机转速在2000r/min以下时,应立即启动交流润滑油泵,若交流润滑油泵亦故障,启动直流润滑油泵,停机处理。

6.2.机组停机时油泵故障处理:

6.2.1.停机前发现高压油泵、交直流润滑油泵均不能正常投入,而主机又无严重异常时,应维持汽轮机运行,直到油泵恢复使用后再进行停机;

45

6.2.2.停机过程中,若高压油泵故障,应立即启动交流润滑油泵,若交流润滑油泵亦故障,启动直流润滑油泵继续进行停机;

6.2.3.如三台油泵全部故障,则恢复汽轮机3000r/min运行,迅速抢修较容易修复的故障油泵,直到一个或两个油泵修复并试验正常后,方可停机。

7.润滑油温异常的处理:

7.1.冷油器出油温度应保持在38~42℃,根据不同的冷却水温情况调节冷油器进水门的开度;

7.2.如冷油器出油温度超过45℃,且循环水补水门全开时,应报告班长补充工业水;

7.3.如运行中冷油器温度突然升高2~3℃,应汇报班长,检查分析下列原因:

7.3.1.冷油器进出水门是否误关;

7.3.2.冷油器进水滤水器滤网是否阻塞,如滤网较脏,应进行清洗或开启旁路门;

7.3.3.如循环水压力降低应汇报班长增开循环水泵或补充工业水; 7.3.4.检查冷油器水侧是否有空气,必要时可适当关小冷油器出水门放尽空气后再开启;

7.3.5.检查冷油器温升及端差是否正常,如果温升及端差过大,应切换备用冷油器运行,隔绝此冷油器进行铜管清洗。

第九节 机组甩负荷

1.发电机甩负荷到零,调速系统工作正常,危急保安器未动作。 1.1.象征:

1.1.1.电负荷到零,发电机解列,机组声音突变;

1.1.2.主汽门、调节汽门及抽汽逆止门关闭,主汽压力升高; 1.1.3.转速上升后又下降,危急保安器未动作。 1.2.原因:

1.2.1.电气部分或热工部分故障,发电机出口开关跳闸使机组甩去负荷;

1.2.2.调节系统动态特性合格,控制机组转速在危急保安器动作转速以下;

1.2.3.由于热工保护投入,发电机解列后,出口开关联动电磁阀动作,造成主汽门及调节汽门关闭,转速下降。

1.3.处理:

1.3.1.检查自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门关闭严密,检查危急保安器未动作;

1.3.2.打闸,旋回主汽门及启动阀,退出同步器; 1.3.3.关闭一抽截门,退出调压器; 1.3.4.注意润滑油压,必要时启动高压油泵。

1.3.5.及时调整汽封及热水井水位,同时投入双减器保证对外供汽。

1.3.6.通知热工退出机电联锁保护及轴向位移油压保护,并重新合闸冲转;

1.3.7.机组定速后,全面检查各部无异常,向电气发出“注意”、“可并列”信号准备并列接带负荷。

2.发电机甩负荷到零,调速系统工作不正常,危急保安器动作。 2.1.象征:

2.1.1.电负荷到零,发电机解列,机组声音突变;

2.1.2.主汽门、调节汽门及抽汽逆止门关闭,主汽压力升高;

46

2.1.3.转速上升后又下降,危急保安器动作。 2.2.原因:

2.2.1. 电气部分或热工部分故障,发电机出口开关跳闸使机组甩去负荷;

2.2.2.由于热工保护投入,发电机解列后,出口开关联动电磁阀动作,造成主汽门及调节汽门关闭,但因汽轮机调节特性不好,转速飞升过多,致使危急保安器动作。

2.3.处理:

2.3.1.检查自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门关闭严密,检查危急保安器动作;

2.3.2.旋回主汽门及启动阀,退出同步器; 2.3.3.关闭一抽截门,退出调压器; 2.3.4.注意润滑油压,必要时启动高压油泵;

2.3.5.及时调整汽封及热水井水位,同时投入双减器保证对外供汽;

2.3.6. 查找原因并消除后,机组方可重新启动并列。

3.发电机甩负荷到零,调速系统工作不正常,危急保安器未动作或已动作,转速超过3300~3360r/min,并继续上升。

3.1.象征:

3.1.1.电负荷到零,发电机解列,机组声音突变;

3.1.2.危急保安器未动作或已动作,汽轮机转速超过3300~3360r/min;

3.1.3.主油泵出口油压升高。 3.2.原因:

3.2.1. 电气部分或热工部分故障,发电机出口开关跳闸使机组甩

去负荷;

3.2.2.汽轮机调节特性不好,但由于热工保护投入,发电机解列后,出口开关联动电磁阀动作,造成主汽门及调节汽门关闭,这样不管危急保安器未动作或已动作,主汽门及调节汽门仍然关闭,但阀门关闭不严;

3.2.3.抽汽逆止阀关闭不严,向汽缸倒汽。 3.3.处理:

3.3.1.立即关紧自动主汽门,关闭电动隔离门,关闭一抽及二抽截门,开启主汽管道、抽汽管道及汽机本体所有疏水门泄压;

3.3.2.退出同步器及调压器; 3.3.3.迅速破坏真空紧急故障停机;

3.3.4.查找原因并消除,待重新做超速试验合格后,机组才能重新启动并列。

4.电负荷至零,发电机未解列(分两种情况处理)。 4.1.保安装置动作。 4.1.1.象征:

4.1.1.1.电负荷到零,进汽流量为零;

4.1.1.2.主汽门、调节汽门及抽汽逆止门关闭,汽压升高; 4.1.1.3.转速上升后又下降,并维持3000r/min。 4.1.2.原因:

4.1.2.1.由于汽轮机部分故障,保护装置或调节系统误动作,引起汽轮机进汽中断,电负荷甩至零;

4.1.2.2.由于热工保护投入,自动主汽门关闭应联跳发电机出口开关,但由于自动主汽门卡涩,无法关至行程开关位置,造成保护未动作,发电机未解列。

4.1.3.处理:

47

4.1.3.1.迅速分析判断,确定设备发生故障,汽机保护装置动作,但主汽门未完全关闭;

4.1.3.2.立即旋紧主汽门手轮,使主汽门完全关闭,注意观察汽机转速若转速下降说明发电机解列;

4.1.3.3.若转速仍保持3000r/min,立即向电气发“注意”、“机器危险”信号,解列发电机;

4.1.3.4.退同步器,退调压器,关闭一抽截门;

4.1.3.5.及时调整汽封及热水井水位,同时投入双减器保证对外供汽;

4.1.3.6.查找原因并消除后,机组方可重新启动并列。 4.2.保安装置未动作: 4.2.1.象征:

4.2.1.1.电负荷到零,进汽流量为零。 4.2.1.2.转速上升后又下降,并保持额定转速。

4.2.2.原因:汽机进汽阀门故障及闸板脱落等原因造成汽轮机进汽中断。

4.2.3.处理:

4.1.2.1.迅速分析判断,确定发生故障,汽机保护装置未动作,但进汽中断;

4.1.2.2.向电气发“注意”、“机器危险”信号,解列发电机,手打危急保安器,确认主汽门、调节汽门及抽汽逆止门关闭严密;

4.1.2.3.退同步器,退调压器,关闭一抽截门;

4.1.2.4.及时调整汽封及热水井水位,同时投入双减器保证对外供汽;

4.2.2.5. 查找原因并消除后,机组方可重新启动并列。

5.负荷骤增或骤减。

5.1.电负荷突然升高时的处理:

5.1.1.迅速核对功率表的指示和油动机行程及复速级压力等参数; 5.1.2.当电负荷或主汽流量超过最大值时,应联系电气降负荷; 5.1.3.若电气有功增负荷按钮故障,造成负荷骤增,应及时联系电气处理,或将同步器打至“手动”位置,手动降低负荷;

5.1.4.机组负荷突然增高时,应加强对机组振动、轴向位移及真空的监视,并及时调整汽封及热水井水位。

5.2.电负荷突然降低时的处理:

5.2.1.若电负荷突然降低,并有继续下降的趋势,则可能电气有功减负荷按钮故障,应及时联系电气处理,及时将同步器打至“手动位置”手动增加负荷;

5.2.2.若已造成同步器心杆脱出,应打闸停机处理。 5.3.热负荷突然增大时的处理:

5.3.1.迅速分析判断造成热负荷增大的原因,采取措施调整。核对抽汽量,若抽汽量超出最大允许流量值,可投入双减器,保证热用户有足够用汽量;

5.3.2.查找热负荷增大原因,及时联系热网值班人员检查热网管线情况。

5.4.热负荷突然降低时的处理:

5.4.1.及时联系外网值班员,迅速分析判断造成热负荷降低的原因,及时核对抽汽量;

5.4.2.若热负荷降低造成一抽压力超过规定值,应及时将调压器顶部手轮退出,直至一抽压力达到正常;

5.4.3.若调压器顶部手轮已完全退出,应适当降低电负荷直至一抽

48

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)