确认五:原材进场质量把关不严
小组成员朱贵昌通过对砂石料进行检查发现含泥量、级配及压现场验证情况 碎值都符合规范要求,不影响喷射混凝土的强度。 结论 非要因 确认六:施工工序、方法不合理
小组成员通过现场调查得出,为充分发挥机械设备的工作效率,本隧道施工中采用台阶法。在台阶法施工中没有按台阶法要求进行现场验证情况 施工,上下台阶过长,超出规定要求,延长了仰拱封闭时间。因为仰拱不能及时封闭成环,导致初期支护变形。工序调整难度大,在调查阶段仍多次出现仰拱步距超出标准化要求的现象。 结论 是要因 确认七:技术交底不到位,质检员工序验收不负责
小组成员对技术交底记录、工序验收交接记录进行检查,技术现场验证情况 交底记录完整,工序交接验收记录完整,并有各工班班组长签字。现场盯岗作业人员技能操作熟练。 结论 非要因 确认八:处罚力度不够
通过对2、3月份的施工资料检查发现,确有存在违规操作、野蛮施工而未处罚的现象发生,作业人员和管理人员麻痹大意,不能现场验证情况 很好的认识事情的严重性,导致违规施工再次发生。经过制定详细奖罚制度,并实施后,情况已有所改善。 结论 非要因 确认九:机械手操作不熟练,不精确
小组成员通过于挖掘机作业时旁站盯岗发现,挖掘机大臂偶有碰撞初期支护,初期支护表面有划痕,局部有掉块。通过与操作手现场验证情况 的交流发现,没有经过系统培训和缺少隧道环境作业经验。经过对作业司机的职业素质培训、技能培训,情况已有所改善。 结论 非要因
确认十:作业人员职业素质不高
小组成员通过于立架作业时旁站盯岗发现,作业人员对拱架安装质量意识不高,有的人员甚至认为拱架立上就可以了,不用考虑现场验证情况 拱架的垂直度。拱架安装垂直度偏差大小直接影响了拱架的受力,拱架越垂直受力越好,反之就越差,容易出现扭曲变形。对立架作业人员进行职业素质培训、技术培训,明确奖罚措施。 结论 非要因 确认十一:速凝剂人工添加,掺配比例不均匀
小组成员通过对喷射混凝土作业旁站盯岗发现,现场喷锚作业采用自动喷锚车进行作业,速凝剂实现了自动计量掺配,良好控制现场验证情况 喷射混凝土配合比施工质量。 结论 非要因 确认十二:未配备锚杆作业锚机
小组成员通过对锚杆作业旁站盯岗发现,作业队为节省成本,提高效率,锚杆安装未采用锚杆钻机进行打孔,采用的是普通风钻现场验证情况 打孔,人为因素较大,打孔角度偏差大,系统锚杆安装不能垂直于岩面,不能充分发挥系统锚杆的抗剪能力,有可能导致支护变形。项目部购置专用锚杆机,同时对锚杆作业人员进行职业素质培训。 结论 非要因 通过以上的调查分析,我们得出五个结论和原因:
初期支护变形问题主要原因汇总表: 表六 序号 1 2 爆破参数不合理 施工干扰大,测点布置不及时 要因 负责人 帅文斌 樊祥存 杨际银 倪陶俊 韩利儒 彭彬 闫川 樊祥存 汪军鹏 2013.4.6 确认日期 2013.4.4 3 4 5
排水方案不完善 地质构造应力 施工工序、方法不合理 2013.4.6 2013.4.6 2013.4.10
八、 制订对策、措施
确定主次因素后,小组成员针对每个要因的现状进行跟踪、分析,并制定了相应对策和措施,如下对策表:
对策表措施: 表七 序号 主要因素 对策 弱爆破 短进尺 管超前 及时布点,收集数据 优化排水方案 目标 方案措施 调整爆破参数,循环进尺为1.6m,控制单次耗药量在120kg。 樊祥存 杨际银 倪陶俊 韩利儒 彭彬 工程部 施工现场 施工现场 帅文斌 负责人 地点 完成时间 4月15日 至 4月18日 4月18日 至 4月23日 4月20日 至 4月24日 1 爆破参数不合理 施工干扰减少对围岩的扰动 工程部 施工现场 2 大,测点布置不及时 排水方案不完善 及时调整开挖支护完成后必须及时进行支护参数 布点观测,不受任何因素影响 优化排水方案,在上台阶中央3 确保拱架部位挖积水坑,将施工用水和承载力 基岩内水引至集水坑内进行抽排 4 地质构造应力 加强拱架锁脚施工 约束构造应力的影响 将2根长3.5mΦ42锁脚钢管调整为2根长5mΦ60锁脚钢管,必要时施作拱脚混凝土支墩。 闫川 施作角度35—40°,并注浆,樊祥存 施工现场 4月24日 至 4月29日 掌子面距做好上下台阶施工衔接,控制5 施工工序、方法不合理 及时施作仰拱 离仰拱距好安全步距,施工上台阶临时离不大于仰拱,封闭成环。左右交错落40米 底下台阶,永久仰拱封闭。 杨伟辉 汪军鹏 施工现场 4月29日 至 5月3日 制表:杨伟辉 时间:2013-4-15
九、 对策实施
根据制定的方案措施,工作中边执行、边检查、边总结,发现问题时QC小组成员及时讨论、现场攻关,找出原因,制定和完善措施,以达到预期目标。具体实施如下:
实施一:爆破参数不合理
措施:在开挖施工中采用弱爆破、短进尺,减少对围岩的扰动,减少诱发围岩变形的不利因素。4月15日,组长帅文斌组织现场爆破攻关,控制循环进尺、单次爆
破用药量、调整爆破参数。4月16日小组制定软岩段爆破参数表,明确了循环进尺在1.6m以内,单次爆破用药量应在120kg以内。
表八:软岩段爆破参数表 炮眼类别 拱顶周边眼 二架周边眼 一架周边眼 一架底周边拐眼 顶上辅助 顶中辅助 顶下辅助 中心掏槽眼 掏槽眼 二架辅助 一架辅助 抬炮眼 炮眼编号 1#~18# 19#~26# 27#~32# 33#~34# 35#~42# 43#~48# 49#~51# 52#~57# 58#~71# 72#~83# 84#~106# 107#~117# 合计: 数量(发) 18 8 6 2 8 6 3 7 16 12 22 11 119 钻孔深(m) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2 1.6 1.6 1.6 雷管段位 单孔装药量(g) M13 M11 M13 M13 M11 M9 M7 M3 M1 M7/M9 M5/M7/M9 M5 800 800 1000 1200 800 1000 1200 1200 1200 900 900 1200 合计: 总药量(g) 14400 6400 6000 2400 6400 6000 3600 8400 19200 10800 19800 13200 116600 制表:韩利儒 时间:2013-4-18
实施效果:通过17、18日的效果观察,隧道初期支护施工完成段爆破扰动明显减弱,没有再出现喷射砼表面开裂、掉块现象。
实施二:施工干扰大,测点布置不及时
措施:针对隧道内各工序、机械设备干扰大,监控量测点布设不及时,导致数据收集不及时,不能有效指导施工的问题。项目部成立专门监控量测小组,负责测点布设和数据收集工作,QC小组成员负责监督。4月20日,项目部召开专题会议,要求作业队全力配合监控量测工作,一切影响、干扰监控量测工作的因素决不允许存在。现场管理人员及时有效掌握洞内动态施工情况,初支完成后及时通知监控量测小组布点及观测。