4、本次检测9-23、9-26、9-29共3根水泥搅拌桩单桩静载试验均满足120kN的设计要求。结果见下表;
单桩竖向抗压静载实验结果表
试验桩号 9-23 9-26 9-29
最大加载量(kN) 240 240 240 总沉降量(mm) 12.01 14.50 11.35 极限承载力(Kn) 120 120 120 #
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七、 施工中出现的问题
水泥搅拌桩取芯发现5m~6m处成型效果差,出现搅拌不匀现象。 八、 问题的分析与处理
对施工中出现的问题,通过分析,产生原因是由于,该土层塑性指数高,粘性较大,钻杆旋转速度慢,叶片少等原因,对土体的切碎率较低造成。
针对上述问题采用处理方式为:
1、对钻头增加搅拌叶片,由原来的每排两片增加为四片;
2、针对试桩取芯成型较差部分,土层塑性指数高粘性较大不易切碎的特点,增加两次搅拌,并提高转速,使其土体能够进一步切碎并与水泥浆充分拌和,确保强度符合规范要求。 九、 总结
根据首件工程出现的问题,以及对问题和施工工艺的分析,对施工工艺作了进一步改进,确定采用两喷四搅的施工工艺。根据每根桩(45kg/m、50kg/m、55kg/m)的水泥用量检测结果,确定了每根桩水泥用量为50kg/m、水灰比为0.7以及转速、钻进、提钻速度。本首件工程从开工准备到各工序的施工,均严格按照施工工艺及施工规范要求进行,施工进展顺利,试验成功。从施工中获得了准确的技术参数,也摸索到了实际施工经验和注意的问题,为下步水泥搅拌桩大面积的施工提供了作业指导依据。
十、 下一步工作的打算
1、制定相应的施工目标与计划,加大施工力度,确保施工进度。 2、加大征地工作力度,进一步展开工作面。 3、加大对员工的职业技能、安全生产教育培训力度。 十一、 附件
1、分项工程首件检验资料 2、分项工程首件施工记录表及小票