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C/M线常见故障原因及处理方法
1.GL541报警:Machine not ready?或者报警Encode Alarm?
答:发生此类报警的时候第一时间需要检查Z1、Z2、Z3三个头上方的传感器是不是正常的,传感器亮或者灭都不能代表传感器正常,此时需要在IO里查看传感器是否有信号输出,方法就是进入IO找到Z1 AXIS ZERO,如果该传感器亮灭的时候,IO里的信号相应的在”O”和”X”之间变化,则表示此传感器是正常的,否则可以肯定传感器不正常,此时检查该传感器的黑色线是否断了。当传感器正常的时候,要检查是哪个头发生了故障,方法就是检查哪个驱动器报警了,电箱中从左至右依次为Z1、Z2、Z3、Q,找出亮红灯的驱动器,一般情况下都是马达的电源线断或者接触不良,12M1、12M1ENCODE、12M2、12M2ENCODE、12M3、12M3ENCODE、11M1、11M1ENCODE分别代表Z1马达电源线、Z1马达信号线、Z2马达电源线、Z2马达信号线、Z3马达电源线、Z3马达信号线、Q马达电源线、Q马达信号线,不要检查其他地方,传感器、马达电源线、马达信号线,可以肯定是这三者之一出了问题。 2.GL541报警HEATER ALARM?
答:加热报警。a.检查温度调节器上的温度显示是否正常,如果低于36度并且升不上来,则可能是加热线断了,此时需要关闭电源接线。还可能是后面的加热模块上的按钮异常,此时要将此按钮按下去。b.如果温度调节器上没有显示温度,则表示电箱中控制加热部分的空气开关跳闸了,跳闸的原因是短路或者接触不良,关闭电源检查加热部分的线后将空气开关推上去再开电。c.如果温度调节器上显示乱码,则可以肯定是测温线断开了,接好就可以了。 3.JVK生产时脚长?
答:一般要先检查基板定位是否合理,再检查坐标是否正确,有必要时重新修正坐标(照孔),如果全部是一边的脚长,就考虑偏移值的问题;
JVK的INTERFERENCE DATA CHECK SETTING的含义
X-Y INTERFERENCE ROTATION 0 ROTATION 90 X +0~-0 0 0 Y +0~-0 0 0 此两项一般不能改动,若改动了有可能不能修正坐标,当发现不能修正坐标时,检查这里 此两项意思是插0度跨接线时XY平台在原坐标基础上偏移的方向与距离,距离单位是0.01mm 此两项意思是插90度跨接线时XY平台在原坐标基础上偏移的方向与距离,距离单位是0.01mm 如果0度的跨接线左边脚长,则可以把0度的X值输一个正值,右边脚长则输一个负值;如果90度的跨接线上面脚长,则可以把90度的Y输一个负值,下面脚长输一个正值;可以想一下,为什么这样选择输正和输负?
如果0度的跨接线左边弯脚角度太大,则可以把0度的X值输一个正值,右边角度太大则输一个负值;如果90度的跨接线上面角度太大,则把90度的Y输入一个负值,下面角度太大就输入一个正值,同样,结合这个值的含义分析一下选择正或者负的原因。
4. CP642/643取不到部品,元件翻现象频繁发生,并且不固定机种不固定头? 答:首先,检查FEEDER是否装载好,并且装FEEDER的位置不能有部品;
其次,检查该部品的元件数据是否正确,如外形尺寸、吸嘴型号等,如果使用错误的吸嘴,就很有可能会造成元件取不到;
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再就是检查吸嘴是不是有真空,进入IO将真空泵打开,将4号吸嘴朝下,按下SHAFT上的真空阀,如果有真空的话会听到吸气的声响,可以用手感觉,最好用真空表测一下,一般会在-80左右,如果没有真空或者真空值很小,则可能是HOLDER组装错了,或者是HOLDER后面的真空管破了漏气,此时可将HOLDER拆下,更换一个试一下;
最后检查1站的取料气缸和压FEEDER气缸是否正常,一般情况下,此两个气缸电磁阀上的消音器如果脏了的话,就会发生取不到部品的现象,并且取料时会发出一声响,肯定是电磁阀消音器堵死了。 5.JVK生产时,基板移动到切刀下方就不动作了?
答:此故障发生时不报警,机器还是会显示绿灯,表示一个动作没做完,此种情况一般是H轴没给电(H轴驱动器位于WA轴驱动器的上方),此时可能是电源被关掉了,如果电源打开后还是没有给电,可能是其中保护了,可将H轴驱动器拆除,清理灰尘后即可。
6. 下板机无动作或者动作异常(如:NO.1下板机不停下降或者不停推板;NO.3下板机无动作;NO.5下板机全部没有信号等等)?
答:完全无动作或者动作异常一般情况都是信号不对引起的;
首先检查推板气缸的前后限位传感器,这个非常重要,很多情况下都是这两个传感器的问题; 其次,要检查感应基板框是否到位的传感器或者限位开关,如果不到位的话机器就不会动作; 再次,检查升降限位开关或者传感器,上限位和下限位两个;
如果机器全部没有信号,请确认24V电源是否正常,如果不正常,可能是电源坏或者哪个传感器短路了,检查方法是将电源上的输出全部取掉,测试输出电压是否正常,如果正常,说明是传感器方面的问题。 7. CP643开机后回原点很慢,最后提示找不到原点?
答:因为CAM轴原点感应器处于常亮或者常灭状态,如下图,用棉棒擦干净即可。
8. CP643提示Not at Loading Position,报警无法消除?
答:机器抓板及送板的时候,Table必须移动到相应的位置才能正常上升抓板或送板,这个位置是固有值中设定好的,抓板和送板的位置上都有一根光纤对准Table上的一个白点,当光纤或白点脏的时候,图中放大器(见下图)就达不到设定的强度,则会报警,此时须将光纤和白点擦拭干净,顺着放大器的光纤可以找到光纤的安装位置。白点的位置就在TABLE的固定导轨侧一个伸出来的扁铁片上。
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9. GL541提示Memory Backup NG(存储器备份失败)?
答:机器主板上的电池损坏,导致断电后电量耗尽,开机后须充电一段时间,然后重新传送一下PROPER DATA。
10. XP系列生产中显示:Corner Dog Error?
答:Corner Dog就是指机器贴装头下方(复位盘旁边)的半圆型物体,其作用就是寻找吸嘴中心,引起这种报警的原因主要是影像处理方面的错误导致,可能是此物体上的那两个白点太脏,或者是相机亮度太亮/太暗,或者是棱镜面太脏等等,擦拭白点、清洁棱镜面,然后检查是否还有此现象。
11. XP143在正常生产过程中出现取料后再回来进行影像处理的现象,导致贴片时间长?
答:首先可以肯定是频闪灯的问题;拆下频闪灯,发现灯管上很脏,整个灯管内壁都是黑的,导致光亮强度不够,用清洁剂擦拭后安装好,此现象消失,如果仍不行的话更换频闪灯; 12. CP643出现:XY CLP LMT ALARM?
答:首先要知道这个报警是指的哪一部分,XY可以知道是XY TABLE平台部分,CLP是CLAMP的简写,意思是“夹、抓”;LMT是LIMIT的简写,意思是“极限”,现在就可以判断是XY平台上夹板限位感应器不良;夹板部分总共有大约6个感应器,包括夹板气缸的4个感应器,手动操作一下夹板动作,检查各个感应器是否都正常工作;检查后发现是夹板气缸的感应器不灵敏,这也是最容易出问题的地方; 13. CP643在正常生产时发生报警,报警显示:out lifter up/down movement time up?
答:此报警意思是说:出板处的基板升降装置在动作时超时了;超时的意思是说在一定时间内升降气缸上的感应器没有感应到,说明气缸动作太缓慢(很多时候的报警都是因为这种原因),检查气缸动作时有没有阻碍,或是阻力比较大,是不是需要加油了?气缸的气压是否可以再大一点,只要保证动作速度正常即可。 14. XP143调用程序、更改程序后反应迟钝,需要一分钟左右时间才能正常生产?
答:大部分的时间是显示正在登录FUJI Flexa,一般情况下是因为服务器电脑没有开启;若检查电脑运行正常,网线正常,那么就是网络设置的问题;在机器上打开维修保养B-网络设定,将IP地址改成和电脑中的设定一致;机器IP地址查看位置C:\\Windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts,但绝对不能改动此文件中的设定。
15.CP6发生ST17/ST19报警?
答:主要原因还是SHAFT的蘑菇头太脏了,导致转不到位,需要使用脱脂清洁剂和白布擦拭干净,并且要保证SHAFT最顶端的CLUTCH也是干净的,因为如果它脏了的话,光纤就不能透过上面的小孔,也会报警。再就是ST17和ST19处的光纤(各有三个)是不是脏了,用棉棒沾清洁剂擦拭干净。然后要检查HOLDER的反光面是不是磨损了,如果磨损了就会报警,HOLDER上的一个小垫片是必须要装的,不然光面就很容易磨损了。还要检查的地方就是SHAFT上方的CLUTCH与HOLDER是否对正,使用专用治具(俗称狗骨头)卡一下。
16.CP6报警:NOZZLE CHG ERROR?
答:意思是换嘴错误。CP6机器是在第17站确认当前吸嘴型号,然后在18站换成下一个部品所需要的型号,然后在19站会确认是否换对了。如果换嘴不对或者没有换,那么在19站就会报警,所以一般发生此类报警的时候,报警的头会停在19站的位置,如果是某一个头报警,那么就要检查此头上的HOLDER是不是已经转不动了或者光面磨损了,转不动的时候要用WD-40少许润滑一下;如果是所有的头都报警,那么就要检查一下18站换嘴的CLUTCH部分是不是磨损了,或者19站的光纤是不是太脏了。 17.CP6发生部品贴飞贴歪的现象?
答:首先检查元件数据是不是正确的,吸嘴是否用对,如果吸嘴用错的话就会经常发生这类不良;再检查是
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不是有吸嘴太脏了,压进去后弹不出来,这当然会导致元件贴飞了;如果是CP643的话,还有可能是基板夹板不好的缘故,可尝试加一个弹性顶针试一下。还有一个就是胶水是不是正常的,遇到这些问题的时候不要一开始就去调坐标,那样永远不能真正解决问题,要从根本上入手。 18.XP142/143部品贴歪?
答:如果是小部品歪,那首先检查的还是程序设定,元件数据一定要确保正确,再去找其他地方的问题,如果吸嘴用错或者影像处理错的话,其他地方再怎么调都无济于事; 然后检查胶水是不是点的不好,没有完全粘住部品;
检查贴飞或者贴乱的部品是不是同一台机贴装的,再检查是哪几个吸嘴贴装的,用真空表测试一下那几个吸嘴的真空值,如果真空PIN(里面长些的那根)没有压下来的情况下还存在-20以上的真空,那么肯定会贴飞了,如果真空PIN压下来后真空值只有-70或更低,那么就是该保养了。真空破坏PIN压下来后吸嘴的真空就会被断掉,如果断不掉,那么也是机器有问题了;
最后看吹气,真空PIN和破坏PIN全部压下后,吸嘴上应该会有+14左右的吹气存在,如果吹气太小,那么也会导致贴飞;以上情况均表示该机器的头部需要保养了。 19.XP142/143 IC贴歪?
答:IC歪是一个难点,但也不是没有解决方法的思路;
首先要确认的还是元件数据,用VISION TYPE 18编辑的IC肯定没有用100编辑的好,因为18编辑的查找线只是四角的几个点,而100编辑的是所有的引脚和元件本体,定位方面的话比18要好很多,所以在编辑IC的时候,如果可以用100编辑时尽量用100编辑,实在不能通过的时候用18也要多做一些查找线,确保查找的元件中心和角度准确一点; 吸嘴使用正确无误;
胶水正常,如果胶水较少或者几个胶水点分布不合理,也会导致贴歪,当然胶水点也不能太大,一般用5.0吸嘴贴装的IC最好做成5个点的胶水,并且尽量不要成一条直线,让其分散一点;
程序确认,程序中的坐标数据是标准的,并且门形贴装比弧形贴装要相对稳定一点,再就是贴装速度尽量的放快,那样能保证贴装时稳定一点;
真空确认,当前贴装IC的吸嘴是不是满足-80以上的真空,如果太小肯定不能保证正常贴装; 20.GL541胶水拖丝、点一个点、点不出来等? 答:也是一个难点,但值得注意的也有几个方面;
首先确认连接器、点胶嘴是不是配合好了,有没有间隙,再就是连接器是不是没有完全放到底,因为装载连接器的头里面有很多干胶水,如果不清理干净的话,连接器就会放不到底,这样生产时点胶嘴与基板面之间就存在一定的间隙,肯定会导致点胶不良,如果连接器装好以后可以晃动的话,也会导致点胶不良,所以尽可能要清理干净装载头里面的胶水;
其次要确认气压,一般来说气压大一点的话,点胶会好一点,所以气压一般调到35左右,胶水量尽可能的以标准值走;
最根本的原因还是点胶嘴的问题,点胶嘴磨损的时候肯定导致点胶不良; 顶针,也是一个较重要的因素,如果基板固定不好的话,那点胶肯定也不好;
机器固有值,点胶时Z轴在基板面停留的时间、Z轴下降的高度等等,都对其有影响,但一般不要动固有值。
电磁阀接触不良或者电磁阀脏了,会导致点不出来等不良;
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