贵州大方发电有限公司2013年3号机组修后整组启动试验方案
控系统和网络监控系统。 (二) 汽轮机部分
1、汽轮机主保护、小机保护联锁保护; 2、汽轮机抽真空系统、危急遮断系统; 3、主汽门、调节汽门; 4、汽机侧安全阀; (三) 锅炉部分
1、炉本体受热面及主给水管道(从给水泵出口电动门至省煤器进口集箱),再热器进口集箱入口处水压试验堵阀至再热器出口集箱处水压试验堵阀之间管路及阀门、热控仪表等所有承压部件;
2、锅炉给水系统、燃烧系统、烟风系统、制粉系统及各风门挡板; 3、空预器、送风机、引风机、一次风机、密封风机相关保护,锅炉MFT保护测试;
4、锅炉侧安全阀。
三、试验项目及目的
(1)锅炉本体水压试验
试验目的:在冷态下检查各承压部件的强度和严密性。 (2)炉膛冷态空气动力场试验
试验目的:对改造后的炉内动力场进行全面的测试,了解改造后的锅炉配风性能,为锅炉更好的运行提供指导。 (3)辅机保护试验
试验目的:对重要辅机的热控保护动作可靠性进行检查。 (4)机炉电大联锁试验
试验目的:对三大主机联锁保护动作的可靠性进行检查。 (5)高压遮断电磁阀试验
试验目的:检查高压遮断通道可靠性。 (6)危急遮断器喷油试验
试验目的:为确保危急遮断飞环在机组一旦出现超速时,能迅速飞出遮
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断汽轮机,需对飞环进行定期活动试验。 (7)手动停机按钮试验
试验目的:确保手动停机动作灵活、可靠。 (8)主汽阀、调节汽阀严密性试验
试验目的:检查主汽门、调节汽门关闭严密情况。 (9)危急遮断器超速试验
试验目的:检查调整超速保护装置的动作转速。 (10)锅炉安全门试验
试验目的:检查调整锅炉过热器、再热器安全门的动作压力。 (11)真空严密性试验
试验目的:定期检查真空系统的严密性 (12)测量发电机转子不同转速下的交流阻抗
试验目的:检查发电机转子绕组在升速过程中是否存在不同离心力的匝间短路现象,作好转子励磁性能的原始档案对比。 (13)发变组空载试验
试验目的:检查发变组的电压回路完整性,确保正确,录制发电机空载特性曲线为今后铁损分析积累数据。 (14)发变组励磁调节器试验
试验目的:检查励磁调节器的各项性能及调节器特性,发变组在空载额定电压下测录灭磁时间常数、自动灭磁开关FMK分闸后发电机定子残压。 (15)发电机假同期并网
试验目的:检查同期装置及同期回路的完好性。 (16) 发电机并网
试验目的:检查同期装置及同期回路的完好性。测量发变组保护的六角图,检验保护的正确性。 (17)厂用电电源切换试验
试验目的:验证厂用系统快切装置。 (18)发电机轴电压测量
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试验目的:测量发电机在额定负荷下的轴电压,防止机组轴瓦油膜破坏影响安全运行。
(19)发电机在负载时的励磁调节器试验
试验目的:检查励磁调节器的各项性能及调节特性。
四、启动前应具备的条件
(1)3号机组检修工作结束,有关试验工作结束,经分部试运验收合格,所有影响启动工作的脚手架等已拆除,人孔门关闭,所有工作票已收回。运行人员对3号机组进行启动前大检查和调整。3号机组具备整组启动条件。 (2)预先引接励磁系统临时它励电源。从6kV工作段号备用开关仓位上引接到励磁变压器高压侧。电缆截面积大于YJLV—3×70以上。电缆高压试验以及开关保护应正常,核对临时电源相序与励磁变相序一致。
(3)3号机组500kV侧5042、5043开关、机组灭磁开关、630A开关、630B开关、6T30A开关远、近操及保护传动试验合格,信号正确。 (4)3号机变系统检修工作完毕,修后试验各项指标合格,所有工作票已收回,所有接地线全部拆除。
(5)3号发电机、变压器、断路器、CT、PT、避雷器等主要设备一次接线联结完整,一次回路直观核相无误,绝缘电阻在合格范围。
(6)3号机组主变、高厂变、脱硫变冷却器、励磁变风机试运行正常,变压器上无遗留杂物。
(7)3号发变组保护、自动准同期装置、6kV快切装置、机组故障录波装置、厂用电监控系统、网络监控系统、励磁调节器二次回路绝缘良好,静态试验合格,保护整组试验及传动试验动作正确,信号指示正确。机、炉、电大联锁试验合格。
(8)3号发变组保护装置正确传动FMK灭磁开关。 (9)3号机组磁场开关断开,自动励磁调节器退出运行。 (10)直流系统绝缘良好,无接地。
(11)3号发电机充氢、充水完毕,氢气纯度湿度检验合格,氢油水系统投入运行。发电机水、氢冷却系统经检验无漏,氢气及冷却水压力正常。
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(12)试验前500kV开关、刀闸、接地刀闸状态:500kV 5042、5043开关在分闸位置;50421、50422、50431、50432刀闸分闸;50036刀闸合闸;504217、504227、504317、504327、500367、5003617接地刀闸在分闸位置。
(13)试验前6kV开关、PT柜状态:6kV 630A、630B、6T30A开关在开关仓外;6kV 3A/3B进线PT在工作位置,脱硫变6kV进线PT在工作位置;6kV厂用3A/3B段由启备变通过603A、603B开关带厂用负荷。 (14)腾空500kV II母线,配合发变组空载试验时二次核相。
(15)退出3号发变组励磁变差动保护、3号机变安稳装置A、B系统FWK-300主机柜“3号机允切压板(13FLP)”、“切3号机5042开关I线圈(3LP1)、“切3号机5042开关II线圈(7LP1)、”“切3号机5043开关I线圈” (3LP2)、“切3号机5043开关II线圈” (7LP2)压板;退出安稳装置A、B系统UFV-200C从机柜“切3号机组”(1LP1)、“切3号机组”(1LP2)压板。 (16)3号机组所有保护装置、自动装置整定值按最新整定通知书执行。 (17)将3号发电机过压定置调整到1.15Un,保护动作时间0s。 (18)在集控保护小室3号机组故障录波屏,将3号发电机机端电压、电流、励磁电压、电流、主变高压侧电压、电流、同期屏上待并侧电压和系统侧电压(计划用5043开关假并列,即接入主变高压侧同期电压、500kV II母系统同期电压),同期合闸指令信号和5043开关常开辅助触点接入微机录波装置,做好发电机空载和假同期并网试验数据记录. (19)脱硫系统满足启动条件。
五、启动及试验操作步骤
(1)检修工作结束,工作票已收回,对机组进行启动前大检查和启动前操作结束无异常。得到启动命令方可启动。
(2)将3号冷却水塔水位注至正常运行水位。
(3)机组的各辅机测绝缘及送电,参加机、炉、电大连锁试验的辅机开关送至试验位置。联系中调将3号发变组转冷备用状态,3号发变组空载试验前联系中调将500kV II组母线腾空。
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