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由表3、图3可见:①C102消毒效果比NaCl0的效果好,滤后水加0.2 mg/L C102消毒后细菌未检出,而加NaCl0消毒需大于0.4 mg/L细菌才能未检出,而滤后水加细菌放大培养液后,同等消毒剂投加量情况下,C102消毒后的水样菌落总数比NaClO消毒的水样少,究其原因是因为C102为强氧化剂,比NaCl0水解生成的次氯酸氧化性强的缘故;②与投加C102消毒相反,投加NaCl0消毒后水的pH升高,且NaCIO投加量越大,pH增加值愈大,究其原因是因为NaCl0为强碱弱酸盐,其水解后加大了水中[OH一]使水呈碱性导致pH升高。 3.3 NaCl0替代消毒生产试验结果及分析
参考表2、表3结果,在F水厂使用NaCl0替代C102对滤后水进行消毒的生产性试验,水厂C102预氧化予以保留,投加量根据需要分别按0.5mg/L、0.8 mg/L、1.0 mg/L调控,滤后水投加NaCl0量根据滤后水质、水量,以出厂水总余氯0.60~O.85 mg/L为控制目标,通过自控系统自动调整投加量,正常生产条件下不刻意调节水的pH。
生产性试验检测的水样包括原水、滤前水、滤后水、出厂水、管网沿
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程点兴益工业城(管网1)、福凤路(管网2)、宝文路(管网3)水样。检测水质指标主要包括:总余氯或剩余C102,消毒副产物C102-、 C103-及细菌总数、总大肠菌群等,其中C102-、C103-用便携仪每天检测1--2次(结果仅供参考,不作为统计依据),用离子色谱法每周检测一次,其他指标每天检测。此外,对NaCIO消毒产生的卤代副产物采用气相色谱法抽检。表4、表5及图4和图5为生产性试验主要结果。
由表4、表5及图4、图5可见,在F水厂原水及生产工艺条件下,用0.5--1.0 mg/L C102预氧化,
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滤后水改用NaClO替代C102消毒,控制出厂水余氯在0.60-O.85 mg/L,生产性试验期间:
(1)出厂水、管网水菌落总数指标绝大部分均未检出,出厂水23天次检出且≤8 CFU/mL,管网末梢水仅11天次检出且≤5CUF/mL,平均值均<1 CFU/mL,分别为0.70 CUF/mL、0.23 CUF/mL。 (2)消毒副产物ClO2-、CIO3-及卤代物含量远低于国家标准限值,其中出厂水C102-、CIO3-平均值分别为0.23 mg/L、0.11 mg/L,管网末梢水ClO2-、C103-平均值分别为0.23 mg/L、0.12 mg/L,而该厂单使用ClO2消毒时出厂水C102-最高、最低、平均值分别为1.12 mg/L、0.32 mg/L、0.69 mg/L。使用ClO2预氧化及NaClO消毒联用工艺后,出厂水C102-平均值下降幅度达66.7%。同时,出厂水及管网水C102-指标、卤代物指标亦完全合格并远低于国家标准限值,有效解决了水质C1O2-超标问题。
(3)待滤水、滤后水C103-均未检出,但出厂水、管网水C103-均有少量检出,同时ClO2-含量有所下降,这是因为ClO2-被氧化成ClO3-的缘故。
(4)投加NaCIO消毒后,出厂水pH比滤后水pH高,且在管网内进一步升高0.1-0.2,此现象与实验室模拟结果一致。
表6为F水厂生产性试验前3个月及试验期间ClO2制备原料及NaCl0消耗情况统计及对应药剂成本计算结果。可见,用C102预氧化与消毒,C102制水成本为0.014元/m3;而C102预氧化与NaCIO消毒联用,两种药剂合计制水成本为0.020元/m3,比单独用C102预氧化及消毒增
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