技 术 资 料 版次 2.2 TCD故障码说明(06、09版全机种) 内 容 页次 分类编号 41/89 TCD 47 故障等级 C1 HOLD ---- 负荷检出回路异常 检出目的 差动变压器故障或配线短路或断路之检出,防止电梯起动时产生极端反转或飞出现 象。检出负荷检出回路异常时,减速停层后不可再起动。 差动变压器的电压,经由A/D Convert转换成数字的负荷检出,两组入力有任何一 组入力电压太小,连续检出8回以上。 检出条件 复归方式 故障排除后,可自动恢复运转。 调查项目: 1.确认乘客进出车厢时,重量检出主Micon($CD3D)有无变化。 2.差动变压器的固定、设定、动作Check。 3.差动变压器的电源电压约AC24V Check。 4.差动变压器的配线错误或断线Check。 5.差动变压器的0%,100%设定未完成。 6.差动变压器损坏更换。 7.SDCGB或FIOGB PCB配线错误Check。 8.更换SDCGB PCB。 9.更换FIOGB PCB。 ※操作紧急电动运行,若有检出TCD47检出(负荷检出回路异常),则忽略TCD47检出,且重 量补偿值强制挂零。
技 术 资 料 版次 2.2 TCD故障码说明(06、09版全机种) 内 容 主,从Micon程序与61AE参数设定值不匹配或 从Micon程序与RE_MOTOR DIP Sw设定不匹配 页次 分类编号 42/89 TCD 49 故障等级 A1 HOLD ◎ 主、从Micon的程序分成标准IM马达、改修IM马达、PM马达等三种程序,各有 其不同的S-CURVE TABLE,如果MPUGB板的RE_MOTOR dip sw设定与参数地址 检出目的 61AE与从Micon程序版本不匹配时,会有不可预期的速度出现,所以务必确认之 ,此TCD异常时,不可再起动。 1. 61AE参数设定值与RE_MOTOR DIP Sw设定不匹配时。 2. 06版电梯: 1)主Micon程序版本与61AE参数设定值不匹配时。 2)从Micon程序版本与61AE参数设定值不匹配时。 检出条件 3. 09版电梯: 1)主机参数未设定完全时。 2)主Micon程序版本与从Micon程序不匹配时 4. 以上任何一个条件成立时,皆作成本TCD,且为HOLD模式。 复归方式 故障排除,FFB切OFF-ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。 调查项目: 1.由地址CD08 之Data值可得知故障内容: 1)06版电梯: 81 : 从Micon程序版本与61AE参数设定值不匹配。 82 : 从Micon程序版本与RE_MOTOR DIP Sw设定不匹配。 83 : 以上两项皆错。 84 : 主Micon程序版本与61AE参数设定值不匹配。 87 : 以上每项皆错。 主、从Micon程序版本,MPUGB板的RE_MOTOR DIP Sw设定,参数地址61AE内容必须皆匹配。 2)09版电梯: 81 : 61AE参数设定值(BASE档)与RE_MOTOR DIP Sw设定不匹配; 82 : 主机参数(位址6180H~6187H)未设定或设定不完整; 83 : 以上两项皆错; 88 : 主、从Micon程序版本不匹配; 8B : 以上每项皆错; 84 : 主Micon的速度指令异常;
技 术 资 料 版次 2.2 TCD故障码说明(06、09版全机种) 内 容 页次 分类编号 43/89 TCD 50 故障等级 B1 HOLD ○ 高速OVER SPEED 高速Over Speed减出回路之设定,是依照 (a)调速机之机械速度异常检知140%。 检出目的 (b)调速机之电气速度异常减检知130%。 (c)Micon速度异常检知125%。 检出条件 高速走行中,速度制御回路不良等原因,造成电梯速度超过额定速度的125%时, 检出异常(调速机机械动作前异常检出)。 于故障发生后,可救出运转至平层开门后,故障码自保持。 故障排除后,操作MODE 2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。 复归方式 调查项目: 1.实际速度测定: (1)MODE 27 SET读出速度。 (2)用速度表测量高速运行速度(UAY1除外)。 (3)第1,2项速度值在125%内,但依然故障检出时,表示速度检出回路不良。 (4)第1,2项之速度值超出120%时,速度制御回路不良。 重新Down Load从Micon之DSP仕样值,再进行确认。 2.Rotary encoder的本体不良更换。
技 术 资 料 版次 2.2 TCD故障码说明(06、09版全机种) 内 容 页次 分类编号 44/89 TCD 51 故障等级 B1 HOLD ○ 速度偏差异常 1.NT2设计已采用全数字化方式,因此速度偏差值侦测可以每隔10ms执行一次)。 2.检出方法是采用实际速度值与速度指令值相比较,实际速度值较大时,不可超过 检出目的 速度指令值之12.5%,实际速度值较小时,不可低于速度指令值之25%。 3.侦测动作以指令值为准,当指令值达到15m/min以上时,侦测动作即开始。 高速走行时,速度指令值与实际的速度偏差值,达到相差?12.5%或?25%,连续发生 检出条件 500ms后检出异常,防止速度偏差造成危险。 复归方式 于故障发生后,可救出运转至平层开门后,故障码自保持。 故障排除后,操作MODE 2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。 调查项目: 1.实际速度测定: (1)MODE 27 SET读出速度。 (2)用速度表测量高速运行速度(UAY1除外)。 (3)第1,2项速度值在75~112.5%内,但依然故障检出时,表示速度检出回路不良。 (4)第1,2项之速度值超出75~112.5%范围时,速度制御回路不良。 重新Down Load从Micon之DSP仕样值,再进行确认。 2.Rotary encoder的配线Check: MPUGB PCB上的5VRE端子台;配线有无接触不良或脱落Check。 3.P15V电压Check: MPUGB PCB上的MUF Connect;Pin1与 Pin2间之电压为+15V。 4.Rotary encoder的本体不良更换。 5.以上各项正常,更换MPUGB PCB。