B.手动转动三通调节阀 C.关闭旁通水管的截止阀 D.更换执行气缸组件
B
108.在用MR-Ⅱ型调节器的主机冷却水温度控制系统中,系统在正常调节时,其电动机的转动是( )。 A.连续的且逐渐减速的 B.连续的等速的
C.断续的且每次都减速的 D.断续的每次都是等速的
C
109.在用TQWQ型气动温度三通调节阀组成的温度控制系统中,若温度表指针不规则的左右摆动,其原因是( )。 A.反馈波纹管已移到最左端 B.反馈波纹管已移到最右端 C.反馈波纹管锁紧螺母没锁紧 D.恒节流孔有些堵塞
C
110.在用TQWQ型气动温度三通调节阀组成的冷却水温度控制系统中,若测量波纹管锁紧螺母没有锁紧,由于振动渐渐下滑,则可能出现的现象是( )。 A.水温逐渐升高 B.水温逐渐降低
C.动态过程稳定性提高 D.动态过程衰减率减小
D
111.在用TQWQ型气动温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,若活塞卡牢在小气缸中,则实际水温会( )。 A.随柴油机负荷而变化 B.绕给定值激烈振荡 C.不可控的升高 D.不可控的降低
A
112.在用TQWQ型气动温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,若实际水温随负荷变化,则可能的原因是( )。 A.恒节流孔堵塞 B.喷嘴堵塞
C.三通阀阀芯卡在阀体内 D.定值弹簧预紧力太小
C
113.在用TQWQ型气动温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,若系统受到扰动后,水温不可控地降低,其可能原因是( )。 A.比例带PB太小
B.定值弹簧的预紧力调得太小 C.恒节流孔堵塞 D.喷嘴堵塞
C
114.在用TOWQ型气动温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,被控量向给定值的方向恢复很慢,且静态偏差较大,其原因和消除方法是( )。 A.比例作用太弱,应右移反馈波纹管 B.积分时间太长,应开大积分阀 C.比例作用太弱,应关小比例阀 D.测量力矩太小,应下移测量波纹管
A
115.在用TQWQ型气动温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,若系统受到扰动后,水温绕给定值激烈振荡,其原因和消除方法是( )。 A.给定值太高,应调定值弹簧 B.比例带太小,应左移反馈波纹管 C.积分时间太短,应关小积分阀 D.测量力矩太大,应上移测量波纹管
B
116.为使TQWQ型气动冷却水温度控制系统偏差减小,应调整( )。 A.沿杠杆左移反馈波纹管 B.沿杠杆右移反馈波纹管
C.上紧给定弹簧使喷嘴靠近挡板 D.扭动给定弹簧使喷嘴离开挡板
B
117.为使TQWQ型气动冷却水温度控制系统的稳定性增加,则应该( )。 A.沿杠杆左移反馈波纹管 B.沿杠杆右移反馈波纹管
C.上紧给定弹簧使喷嘴靠近挡板 D.扭动给定弹簧使喷嘴离开挡板
A
118.在用TQWQ型气动温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,当系统受到扰动后,为减小最大动态偏差应( )。 A.开大积分阀
B.开大比例阀
C.右移反馈波纹管 D.下移测量波纹管
C
119.在TQWQ型气动温度三通调节阀中,为提高控制系统动态过程的稳定性,应该( )。
A.上移测量波纹管 B.左移反馈波纹管
C.扭动定值弹簧使挡板离开喷嘴 D.扭动定值弹簧使挡板靠近喷嘴
120.BTQWQ型温度三通调节阀的特点是( )。
①采用正作用式调节器;②采用反作用式调节器;③通过定值器调整给定值;④调整给定弹簧预紧力调整给定值;⑤能实现比例作用规律;⑥能实现PI作用规律。 A.①②③ B.③④⑤ C.④⑤⑥ D.②④⑤
D
121.在TQWQ型冷却水温度控制系统中,因长期使用,导致执行气缸中的弹簧刚度减小,则系统( )。 A.静态偏差减小 B.静态偏差增大 C.温度不可控地升高 D.温度不可控地降低
A
122.在MR-Ⅱ型电动冷却水温度控制系统中,若如图4-1-13所示MRV板上的TU2输入电阻断路,则可能出现的现象为( )。
图4-1-13
A.实际水温始终不变
B.实际水温会随柴油机负荷而变化 C.实际水温将不可控的升高 D.实际水温将不可控的降低
B
123.在MR-Ⅱ型电动冷却水温度控制系统中,温度表G的满量程为( )。 A.0~10mA,对应0~100℃ B.0~1mA,对应0~100℃ C.4~20mA,对应0~150℃ D.4~20mA,对应0~100℃
B
124.在MR-Ⅱ型电动冷却水温度控制系统中,若出现冷却水温度高于给定值,而执行电机却不可控地将旁通阀开到最大,其可能的原因是( )。 A.热敏电阻T802断路
B.热敏电阻T802分压点A对地短路 C.增加输出继电器损坏 D.限位开关损坏
A
125.在MR-Ⅱ型电动冷却水温度控制系统中,若出现冷却水温度低于给定值,而执行电机MRB不可控的朝关小旁通阀方向转动,其可能的原因是( )。 A.热敏电阻T802断路